转炉渣的处理对钢铁企业来说是个难题,因为风化时间长,往往堆积如山,需要腾出一个巨大的空间供堆放,然而这一问题如今在衢州元立金属制品有限公司得到了解决,企业还因此可获得可观收益。
引发这一变化的,是该企业引进的转炉渣闷炉技术。“通过该技术,利用转炉渣余热,再注水,可使转炉渣在10多个小时得到膨化,并对冷钢、球磨钢、钢渣粉等进行有效回收利用,最后把剩下的尾渣卖给水泥厂作添加料。”11月13日,“元立”下属的保寰再生资源有限公司负责人宋昌兴介绍,不但解决污染问题,每年还多增加近6000万元收入。
“元立”近年来不断加大投入,进行技术攻关,通过对废气、废渣、废水进行回收利用,变废为宝,降低治污成本,实现双赢。
针对烧结机尾气中含有大量二氧化硫的现象,“元立”投资5000万元,上马了烧结烟气脱硫项目,通过对二氧化硫进行回收处理,再用于生产硫酸铵化肥,有效解决了尾气排放过程中的二氧化硫污染问题。
以往人们往往“谈焦色变”,铁钢企业在炼焦的过程中,往往会造成大气污染、废水污染。2012年,“元立”投资近2亿元进行技术攻关,建成了国内首套捣固焦干熄焦发电项目,利用惰性气体氮气在密闭的空间内,对焦炉生产出来的红焦进行冷却,然后进行热交换,用于发电,年可创经济效益1亿多元。同时,与过去的湿法熄焦相比,干熄焦对环境的污染几乎为零,它避免了水湿法熄焦造成的大气污染、废水污染,极大地减少了各类污染物的排放量。
此外,公司还投资600万元建造一个大型污水处理厂,将全公司范围的地表水、厂区排水统一引入污水处理厂作多次循环沉淀处理,沉淀物(矿粉等原料)作烘干处理后重新投入生产,循环清水再用作补充水。
据统计,“元立”近年来“三废”处理共投入5亿多元,但通过“三废”处理,光今年1月至10月就捞回1亿多元收入。